한전에서 고장데이터 분석 시 주로 사용하는 고장분석 툴인 Siemens社의 SIGRA와 MATLAB의 M-file로 작성한 변압기알고리즘을 이용하여
변압기 고장데이터를 분석하고 좀 더 합리적인 2고조파 억제 방식의 정정값 및 적용방법을 제안한다.
2.5.1 SIGRA를 활용한 순시 샘플링 데이터 추출 및 2고조파 성분 분석
보통 전력계통에서 발생할 수 있는 과도현상 분석을 위해 EMTP-RV, ATP Draw, PSCAD, RTDS 등 다양한 EMTP 프로그램을 사용한다.
다양한 조건에서 모의를 할 수 있다는 강력한 장점이 있지만, 실계통에서 발생한 과도현상을 동일하게 모의하기는 어렵다는 한계를 갖고 있다. 하지만,
SIGRA를 활용하여 보호계전기에 저장된 Comtrade 파일로부터 순시 샘플링 데이터를 추출할 수 있으며, 이를 통해, 실계통에서 발생한 고장을
재현할 수 있다.
그림. 2는 2고조파 성분 분석 흐름도를 보여준다
(4).
그림. 2. 2고조파 성분 및 2고조파 억제 방식 분석 흐름도
Fig. 2. Flow chart of analyzing 2nd harmonic component and 2nd harmonic blocking scheme
프로그램 언어로 작성된 계전기 알고리즘에 순시 샘플링데이터를 입력하여 얻은 D/O 출력 결과물을 Comtrade 파일 포맷에 맞게 작성하여 준다면,
순시 샘플링데이터와 계전기 알고리즘 출력 결과물을 Sigra를 통하여 그래픽적으로 확인 할 수 있다.
본 논문에서는 154kV 변압기 고장발생시 비율차동계전기에 저장된 Comtrade 파일에서 순시 샘플링데이터를 추출하였으며, 이를 Matlab의 M-file로
작성한 변압기 알고리즘을 통해 2고조파 차전류 성분을 분석하였다. 알고리즘은 경보전기의 GD13-ER01의 비율차동요소 계산방식을 사용하였다. 또한,
변압기 알고리즘 D/O 출력 결과물인 Diff_A,B,C, 2ND_Block_A,B,C, FINAL_DIFF_A,B,C를 Comtrade 포맷에 맞게
작성하여, Sigra로 2고조파 억제 방식의 비율차동요소 출력 결과를 효과적으로 확인해보았다.
2.5.2 2009년~2017년 발생한 변압기고장 분석
표 3은 2009년~2017년까지 발생한 154kV 변압기 고장 중 비율차동계전기가 동작한 사례를 보여주며, 비율차동계전기에 저장된 고장데이터의 2고조파
성분을 분석하였다. 알고리즘에 적용한 2고조파 억제 함유율은 15%이며, 2고조파 억제 방식은 돌입발생상 억제방식을 적용하였다. 고장이 발생한 변압기
1차는 LA접지, 2차는 NGR 접지이다.
표 3. 2009년~2017년까지 발생한 154kV 변압기 고장중 비율차동계전기가 동작한 사례
Table 3. Case that a differential current relay has operated during a fault occurred
in transformer from 2009 to 2017
고장
일시
|
설비명
|
계전기 Type
|
동작상
|
고장원인
|
'11.
07.19
|
AS/S
#2M.Tr
|
GD13
ER01
|
A,C
|
OLTC 내부고장
|
'15.
02.16
|
DS/S
#5M.Tr
|
7UT
612
|
A,B,C
|
3차측 지지애자 절연파괴
|
'15.
04.07
|
ES/S
#4M.Tr
|
7UT
612
|
A,B,C
|
B상 OLTC 내부고장
|
'16.
01.10
|
ES/S
#3M.Tr
|
GD13
ER01
|
A,B,C
|
2차측 B상 동대 청설모 접촉
|
'16.
10.05
|
GS/S
#2M.Tr
|
7UT
612
|
A,B,C
|
2차측 동대
빗물침투
|
'16.
10.20
|
HS/S
#2M.Tr
|
7UT
612
|
A,B,C
|
2차측 동대
지지애자 조류 접촉
|
'16.
12.16
|
IS/S
#3M.Tr
|
GD13
ER01
|
A,C
|
화재로 인한 내부고장
|
'16.
12.16
|
JS/S
#4MT.r
|
7UT
612
|
A,B,C
|
화재로 인한 내부고장
|
'17.
02.07
|
KS/S
#1M.Tr
|
XR
520T
|
A,B,C
|
3차측 내부고장
|
'14.
11.30
|
CS/S
#3M.Tr
|
STP
K110
|
A,B
|
무부하가압시 돌입전류
|
'15.
07.06
|
FS/S
#1M.Tr
|
GD13
ER01
|
A
|
무부하가압시 돌입전류
|
'15.
11.03
|
GS/S
#4M.Tr
|
GD13
ER01
|
C
|
무부하가압시 돌입전류
|
표 3 및
표 4는 고장데이터 분석을 통해 얻은 고장파형 및 2고조파 분석결과이며, 변압기 2차측 동대 지지애자에 조류접촉 고장이 발생한 시점인 5081 샘플링부터
5115 샘플링까지의 87 동작, 2고조파 Max 값, Final 87 동작 시 2고조파 차전류 함유율 분석 결과를 보여준다. A상 완전지락고장이
아닌, 조류접촉에 의한 고저항 지락고장으로, 1차측 A상 전류와 B, C상 전류는 180°위상차가 나는 것을 확인할 수 있다. 또한, 고장이 변압기
2차측 부싱에서 발생하였고, 2차측 CT는 2차측 GIS CB에 위치하고 있기 때문에, 고장 후 A상 전류는 부하전류보다 작아지는 특징을 보였다.
영상분의 타상으로의 영향으로 인해, A, B, C상 모두 87이 동작하였다. 고장발생 후 수 샘플링 안으로 2고조파 함유량이 236.4~732.2%까지
올라갔다. 그 후 5109샘플링 즉, 고장발생 후 0.88cycle만에 11.9~ 14.6%까지 내려와 A, B, C상에서 모두 Final 87이
정상적으로 동작하였다.
표 4. ‘16.10.20 HS/S #2M.Tr 고장데이터 2고조파 차전류 함유율 분석 결과
Table 4. Result of analyzing the 2nd harmonic differential component from the fault
data of #2M.Tr in HS/S on Oct 20, 2016
sample
|
cycle
|
87
|
2고조파 함유율(%)
|
A
|
B
|
C
|
A
|
B
|
C
|
181
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
15.0
|
4.4
|
20.2
|
182
|
0.03
|
0
|
0
|
0
|
24.9
|
22.5
|
3.6
|
183
|
0.06
|
0
|
0
|
0
|
191.0
|
107.6
|
60.7
|
184
|
0.09
|
0
|
0
|
0
|
395.5**
|
552.1**
|
135.3
|
185
|
0.13
|
0
|
0
|
0
|
268.1
|
373.0
|
170.9**
|
186
|
0.16
|
0
|
0
|
0
|
205.3
|
239.6
|
166.1
|
187
|
0.19
|
0
|
0
|
0
|
171.2
|
190.3
|
149.5
|
188
|
0.22
|
0
|
0
|
0
|
148.6
|
163.8
|
132.3
|
189
|
0.25
|
0
|
0
|
0
|
131.7
|
145.8
|
117.0
|
190
|
0.28
|
0
|
0
|
0
|
117.9
|
131.4
|
104.0
|
191
|
0.31
|
1*
|
0
|
0
|
105.7
|
118.6
|
92.6
|
192
|
0.34
|
1
|
1*
|
0
|
94.8
|
107.0
|
82.3
|
193
|
0.38
|
1
|
1
|
0
|
84.7
|
96.3
|
73.0
|
194
|
0.41
|
1
|
1
|
0
|
75.9
|
86.7
|
65.3
|
195
|
0.44
|
1
|
1
|
0
|
69.0
|
78.3
|
60.5
|
196
|
0.47
|
1
|
1
|
0
|
65.6
|
72.1
|
60.5
|
197
|
0.50
|
1
|
1
|
0
|
67.5
|
70.4
|
66.7
|
198
|
0.53
|
1
|
1
|
0
|
75.7
|
75.3
|
77.9
|
199
|
0.56
|
1
|
1
|
0
|
87.4
|
85.2
|
90.9
|
200
|
0.59
|
1
|
1
|
0
|
97.1
|
94.6
|
100.5
|
201
|
0.63
|
1
|
1
|
0
|
100.4
|
98.3
|
103.0
|
202
|
0.66
|
1
|
1
|
0
|
96.7
|
95.4
|
98.2
|
203
|
0.69
|
1
|
1
|
1*
|
88.3
|
87.9
|
88.7
|
204
|
0.72
|
1
|
1
|
1
|
77.8
|
78.2
|
77.4
|
205
|
0.75
|
1
|
1
|
1
|
66.9
|
67.9
|
65.9
|
206
|
0.78
|
1
|
1
|
1
|
56.4
|
57.8
|
55.0
|
207
|
0.81
|
1
|
1
|
1
|
46.6
|
48.4
|
45.0
|
208
|
0.84
|
1
|
1
|
1
|
37.8
|
39.8
|
36.0
|
209
|
0.88
|
1
|
1
|
1
|
30.0
|
32.2
|
28.0
|
210
|
0.91
|
1
|
1
|
1
|
23.1
|
25.3
|
21.3
|
211
|
0.94
|
1
|
1
|
1
|
17.2
|
19.4
|
15.7
|
212
|
0.97
|
1
|
1
|
1
|
12.3***
|
14.7***
|
11.4***
|
213
|
1.00
|
1
|
1
|
1
|
8.5
|
11.3
|
8.3
|
214
|
1.03
|
1
|
1
|
1
|
5.6
|
8.8
|
6.2
|
215
|
1.06
|
1
|
1
|
1
|
3.4
|
7.1
|
5.1
|
* : 87 동작, ** : Max, *** : Final 87 동작
그림. 3. ‘16.10.20 HS/S #2M.Tr 고장데이터
Fig. 3. The fault data of #2M.Tr in HS/S on Oct 20, 2016
표 5에서 보여주듯이, 2차측 지락고장 시에는 영상분의 타상으로의 영향으로 인해 87 요소가 A, B, C상 모두 동작한다. 3차측 고장 시에는 1차측
전류에 영향을 미쳐 87 요소가 3상 모두 동작하는 특징을 보인다. OLTC 내부고장 시에는 중성점부근의 고장으로, 2차측 전류의 변화는 OLTC가
1,2차측 중 어디에 위치에 있느냐에 따라 다르지만, 그 영향은 미비하며, 1차측 전류의 증가에 주로 영향을 미친다. 화재로 인한 내부고장은 다양하게
나타났으며, 3개상 모두 동작하였다
표 5. 2009년~2017년 154kV 변압기고장 종합분석
Table 5. Overall analysis of the fault occurred in the 154kV transformer from 2009
to 2017
설비명
|
고장원인
|
동작상
|
돌입발생상 억제
|
2상돌입발생시 3상억제
|
2고조파 억제 함유율 정정값
|
15%
|
10%
|
10%
|
Final 87 동작시간(cycle)
|
AS/S #2M.Tr
|
OLTC 내부고장
|
A,C
|
0.84
|
0.88
|
0.88
|
DS/S #5M.Tr
|
3차측 지지애자 절연파괴
|
A,B,C
|
1.06
|
1.09
|
1.13
|
ES/S #4M.Tr
|
B상 OLTC
내부고장
|
A,B,C
|
1.06
|
1.09
|
1.16
|
ES/S #3M.Tr
|
2차측 B상 동대 청설모 접촉
|
A,B,C
|
0.88
|
0.91
|
0.94
|
GS/S #2M.Tr
|
2차측 동대 빗물침투
|
A,B,C
|
0.91
|
0.97
|
1.00
|
HS/S #2M.Tr
|
2차측 동대 지지애자 조류 접촉
|
A,B,C
|
1.03
|
1.06
|
1.06
|
IS/S #3M.Tr
|
화재로 인한 내부고장
|
A,C
|
0.94
|
0.94
|
0.97
|
JS/S #4MT.r
|
화재로 인한 내부고장
|
A,B,C
|
0.88
|
0.88
|
0.94
|
KS/S #1M.Tr
|
3차측 내부고장
|
A,B,C
|
0.94
|
0.94
|
0.97
|
CS/S #3M.Tr
|
무부하가압시 돌입전류
|
A,B
|
0.41
|
0.41
|
×
|
FS/S #1M.Tr
|
무부하가압시 돌입전류
|
A
|
0.56
|
0.59
|
×
|
GS/S #4M.Tr
|
무부하가압시 돌입전류
|
C
|
0.84
|
0.88
|
×
|
2009년~2017년 발생한 변압기고장을 분석한 결과 2고조파 함유율을 15%로 정정할 경우와 10%로 정정할 경우 87동작의 지연은 평균 0.02cycle,
최대 0.06cycle로 샘플수로는 1주기 32샘플링 기준으로 평균 1샘플링, 최대 2샘플링으로 미비하였다. 하지만, 고조파 함유율을 10%로 정정하였다고
해도, 변압기 무부하가압시 여자돌입전류에 의해 나타나는 고조파가 10% 이하로 떨어지기 때문에 비율차동계전기의 원치 않는 동작을 저지하기는 어려웠다.
결국, 고조파 함유율을 10%로 정정하였을 때 우려되었던, 87동작의 지연은 크게 문제가 되지 않지만, 최근 변압기 디자인의 변화로 의한 2고조파
함유율의 저하를 고려해 볼 때 여자돌입전류 발생 시 나타나는 비율차동계전기의 오동작에 대한 저지효과는 돌입발생상 억제 방식의 경우 효과가 없었다.
하지만, 2상 돌입발생시 3상 억제 방식을 적용할 경우, 비율차동계전기의 오동작이 일어나지 않았다. 이 경우에도, 87 동작시간의 지연은 평균 0.06cycle,
최대 0.09cycle로 샘플수로는 1주기 32샘플링 기준으로 평균 2샘플링, 최대 3샘플링으로 미비하였다.
따라서 본 논문에서는 현재의 2고조파 함유율 정정 기준을 10%로 적용하고, 2고조파 억제 적용방식으로 2상 돌입발생시 3상 억제 방식을 사용하는
것이 좀 더 합리적인 정정값 및 적용방법이라고 제안한다.